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六西格玛质量管理实务及案例分析


www.chinaceo.gov.cn  作者:刘晖 来自:博锐管理在线 点击:2236 时间:2006-8-16

  (3) 原因分析(Analyze

 

   A 由于人员的经常变动,操作水平的参差不齐,加上工作态度不认真,责任心不强,是造成堆钢的根本原因。

 

   B 操作人员导卫安装方法不当,造成导卫磨损严重或搭铁,而又不能及时发现处理,是造成堆钢的又一大问题。

 

   C操作人员在设置辊缝时不正确。后果是:辊缝大,轧件尺寸大,进口导卫损坏,堆钢;辊缝小,轧件尺寸偏小,下一机架进口导卫不能有效夹持倒坯堆钢,

 

   D 轧件变形量增大,变形阻抗力随之增大,造成辊环局部温度快速增高而爆裂堆钢。

 

   E 由于辊环的安装不正确,错辊,或者在轧制过程中卸压,也是导致堆钢的原因;冷却水中的夹杂,堵塞冷却水管,致使冷却强度降低导致辊环爆裂而堆钢;

 

   F另外在设备上也有可能出现问题。比如:立式活套机构故障。侧活套进入口导轮的调整,油气润滑以及活套扫描仪(HMD)不正常也会导致堆钢;

 

   (4) 改进措施(Improve

 

   A 实行竞争上岗制度,对岗位实施兼并和优化组合,组成工作上的互补。

 

   B 严格实行经济责任制考核,落实分解责任到岗位到个人。.

 

   C 推行和全面实施标准化作业,制定和完善工艺调整办法,纳入B标准管理。

 

   D 在全线岗位推行生产过程控制, 落实公司工序控制点的检查。加强轧线各机架间变形量的控制,防止轧件变形阻力过大而堆钢。

 

   E 推行全面设备点检制度落实。正确安装辊环。导卫及冷却水管,并在停机时着重检查。

 

   F长期性培训计划,锻炼大工种作业能力,配合机动。电气人员对立式活套等设备进行检查,确保其工作状态完好。

 

   4.3 对策实施进程表

 

   序号 实施内容 实现目标 实施时间 实施人

 

   1 利用生产间隙时间,对相关操作人员进行指导学习;以提高轧钢操作水平。 操作人员操作水平提高; 2004 车间技术人员

 

   2 落实岗位人员的责任心,加强生产过程中的巡检。 当班每半小时巡检一次;能在巡检中发现问题; 2004 操作人员

 

   3 正确安装导卫。冷却水管和辊环 1 辊环不出现错位或卸压;

 

   2 冷却水压力达到要求,冷却水管不堵塞;

 

   3 导卫安装正确; 2004 操作人员

 

   4 正确设置各机架的辊缝 根椐不同系列设置适当的辊缝;并且针对钢质不同随时调整辊缝大小;以保证各机架的出口尺寸合乎要求。 2004 操作人员

 

   5 利用有效的时间检查活套机构的工作情况,发现问题及时处理; 保证立式活套正常工作, 2004 操作人员

 

   6 及时调整侧活套的进。出口导向轮; 保证轧件走向顺畅,不会堆钢; 2004 操作人员

 

   (5)控制实施(Control

 

   A 成立以车间主任为组长的培训小组,制订详实的培训计划,提高轧钢人员的技术水平。

 

   B 车间技术人员加大对生产岗位的工艺纪律检查力度,保证生产过程的有效控制。

 

   C 落实上线的备品件的装配到位,导卫。水管。辊环质量符合轧线要求,完善统计台帐。

 

   D 辊缝设置纳入综合管理,生产数据记录可查。

 

   E 加强控制和抽检,保证活套工作正常。

 

   F 实施全线生产过程控制,保证轧件走向顺畅。

 

   2004年我们制定对策并严格按照实施后,取得了明显效果。下图是我们对20046月至12月废钢情况的统计。

 

   4.4 大型厂2004612月份废品统计表

 

   2004 生产量

 

   (支数) 轧废量

 

   (支数) 比较量------工艺废钢 设备废钢

 

      轧废率 正品率 支数 所占百分比 支数 所占百分比

 

   6 35081  96 0.27% 96.53% 62  65% 34 35%

 

   7 34504  98 0.28% 95.67% 61  62% 37 38%

 

   8 37557  94 0.25% 95.73% 55  58% 39 42%

 

   9 34837  89 0.26% 95.56% 48  54% 41 46%

 

   10 37997  100 0.26% 96.70% 65  65% 35 35%

 

   11 24128  68 0.28% 97.53% 46  68% 22 32%

 

   12 34766  90 0.26% 96.61% 52  58% 38 42%

 

   合计 238870  635 0.27% 96.33% 389  61% 246 39%

 

   通过抽样,现状评估表:

 

   抽样次数 正品件数 正品率(%) 每百万次产品缺陷次数DPMO 合格率(%) σ绩效值

 

   84837 81723 96.33 38130 99.47 4.87σ

 

   6)武钢大型厂实施六西格玛管理的成效

 

   (1) 由于6σ的成功应用实施,高线正品率由92.26%升到96.33%(合格率提升到>99.45%的水平),工艺废钢比率由72%下降到61%,绩效明显。

 

   (2) 提高了高线设备的作业率和产品的成材率的质量指标的进一步提高,产能优势得以进一步提高。

 

   (3) 质量指标的提升为我们的合同兑现和及时迅速交货提供了保障,给用户的满意度增加。

 

   (4) 轧制废品的减少,使高线的生产成本降低,产品的市场竞争力加强,拓展了高线的市场占有率。

 

   (5) 以顾客为中心的策略和持续的6σ管理法的应用改进,市场反应良好,顾客回头率提高,高线的订货量持续增长。

 

   经济效率计算:

 

   创造效益=直接效益+间接效益

 

   直接效益=年产量(吨)×正品提高率×正材与废钢差价(元)

 

   700000×(96.33%92.26%)×600

 

   1709.40万元

 

   间接效益=废钢处理时间(按考核指标5小时/*12/=60小时)×小时产量(吨/小时)×吨钢效益(元/吨)

 

   间接效益=60×120×600432万元

 

   创造效益=1709.40+4322141.4万元

 

   四、武钢成功推行六西格玛管理的实践体会

 

   1、在实施六西格玛管理中应避免的认识上的误区

 

   (1) 误区之一:只有优秀的组织才能成功地实施六西格玛管理

 

   我国的许多组织在推行六西格玛管理方法时,普遍存在一种担忧:六西格玛管理是国外优秀组织采用的方法,而国内的组织科学管理基础薄弱,许多基础的管理工作都没有做好,不一定具备推行六西格玛管理的条件。存在这种担忧是可以理解的,但是,我们知道,六西格玛管理是一种管理的理念和方法,不再是一种单纯的质量指标,它的核心思想是过程的优化,通过提高组织核心业务的过程能力,使过程的输出与顾客的期望之间的偏差降至最低,从而有效减少过程中因弥补缺陷而造成的成本和生产周期的损失,同时,显著地提高顾客满意度和组织的收益。因此,是否能够成功实施六西格玛管理与组织目前的质量水平关系不大,“只有优秀的组织才能成功实施六西格玛管理”的认识是不正确的。不论是管理基础好的组织还是管理基础相对薄弱的组织,也不论是大组织还是小组织,在推行六西格玛管理战略时,都需要有一个成长的过程,需要在这个过程中构建实施六西格玛管理的基础,使自己不断具备将六西格玛管理推向深入的条件。国内管理水平。质量水平较低的组织更应在总结优秀组织推行成功的经验的基础上,实施六西格玛管理管理理念和管理方法,给自己提供了一种自我升华的阶梯和机会。

 

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